隨著城市建設(shè)的發(fā)展,商品混凝土在建筑工程中逐步取代了現(xiàn)場(chǎng)自拌混凝土。商品混凝土在工程中的應(yīng)用,大大提高了工程實(shí)體的質(zhì)量保證率,但同時(shí)也衍生出一些問(wèn)題。由于受城市規(guī)劃要求及原材料運(yùn)輸條件的限制,混凝土攪拌站基本上分布在遠(yuǎn)離城區(qū)的市郊,商品混凝土從攪拌站運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng),運(yùn)輸距離普遍較遠(yuǎn),加上城市交通狀況、混凝土現(xiàn)場(chǎng)等待、機(jī)械故障等一些偶然因素,導(dǎo)致混凝土從加水?dāng)嚢璧介_(kāi)始澆筑往往需要數(shù)小時(shí)的時(shí)間。
在混凝土實(shí)際施工過(guò)程中,對(duì)于混凝土因運(yùn)送及等待時(shí)間較長(zhǎng)導(dǎo)致坍落度損失較大的情況,一般可采用二次攪拌或二次添加減水劑的方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。對(duì)于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的混凝土,視情況進(jìn)行降級(jí)處理或者直接倒掉,造成了大量的資源浪費(fèi)。在管理不規(guī)范的施工現(xiàn)場(chǎng),還存在一定程度的加水現(xiàn)象,給工程帶來(lái)了很大的質(zhì)量隱患。
本文采用一種新的混凝土工作性能調(diào)整技術(shù),即定時(shí)添加緩凝型高效減水劑,通過(guò)研究混凝土生產(chǎn)后在不同時(shí)間的工作性能變化及試塊28d抗壓強(qiáng)度,對(duì)比分析該技術(shù)相對(duì)于傳統(tǒng)處理方法在提高混凝土使用時(shí)效中的優(yōu)勢(shì)。
1混凝土運(yùn)送時(shí)間對(duì)混凝土性能的影響
混凝土加水?dāng)嚢韬螅渌饔镁鸵呀?jīng)開(kāi)始,隨著時(shí)間的推移,水化作用持續(xù)進(jìn)行,混凝土自由水不斷減少,流動(dòng)性逐漸變差。經(jīng)過(guò)不斷的水化作用,水泥漿體內(nèi)部逐步形成具有結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的結(jié)晶結(jié)構(gòu)。對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間等待已接近初凝的混凝土,其結(jié)晶結(jié)構(gòu)已經(jīng)初步形成,在混凝土澆搗成型時(shí),由于受到振動(dòng)棒等外力作用,會(huì)使已經(jīng)形成的結(jié)晶結(jié)構(gòu)被破壞而且不能恢復(fù),最終導(dǎo)致混凝土強(qiáng)度的降低。
另一方面,由于引氣劑或引氣型外加劑的使用,混凝土在投料和攪拌過(guò)程中產(chǎn)生了大量氣泡,在混凝土運(yùn)輸過(guò)程中,混凝土的含氣量會(huì)隨著時(shí)間延續(xù)而不斷減小,導(dǎo)致混凝土流動(dòng)性降低。但是,含氣量減小對(duì)混凝土強(qiáng)度有一定的補(bǔ)償作用。有資料顯示,混凝土含氣量每增加1%,混凝土強(qiáng)度下降約4%~5%。同時(shí),在運(yùn)輸過(guò)程中,混凝土中水分不斷蒸發(fā),實(shí)際水灰比降低,對(duì)混凝土強(qiáng)度也有提高作用。
2不同混凝土調(diào)整技術(shù)對(duì)比
采用杭州地區(qū)預(yù)拌混凝土攪拌站常用的原材料,選用強(qiáng)度等級(jí)為C30,初始坍落度在160~200mm的混凝土進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)過(guò)程中采用不同的處理方法調(diào)整混凝土坍落度,使其達(dá)到140~180mm的工作性能要求。通過(guò)測(cè)試比較混凝土的工作性能及標(biāo)準(zhǔn)試塊28d抗壓強(qiáng)度,研究混凝土不同等待時(shí)間采用不同調(diào)整技術(shù)對(duì)混凝土性能的影響。
2.1混凝土原材料
(1)水泥:杭州市大馬水泥有限公司生產(chǎn)的PO42.5水泥;
(2)礦粉:杭鋼S95礦粉;
(3)粉煤灰:杭州半山電廠的Ⅱ級(jí)粉煤灰;
(4)特細(xì)砂:天然砂,細(xì)度模數(shù)1.0;
(5)機(jī)制砂:細(xì)度模數(shù)3.1,含粉量5.3%,亞甲藍(lán)試驗(yàn)合格;
(6)碎石:獐山5~25mm連續(xù)級(jí)配碎石;
(7)減水劑:浙江省天和建材集團(tuán)有限公司新型建材分公司生產(chǎn)的JB-201緩凝型高效減水劑;
(8)水:自來(lái)水。
2.2混凝土配合比
混凝土配合比見(jiàn)表1。
考慮到夏季混凝土因長(zhǎng)時(shí)間等待出現(xiàn)的問(wèn)題更多,因此選定試驗(yàn)溫度為26~30℃,經(jīng)過(guò)試驗(yàn),C30混凝土初凝時(shí)間8h25min,終凝時(shí)間9h40min。
2.3試驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果對(duì)比
2.3.1加水調(diào)整工作性能對(duì)混凝土的影響制取
6份混凝土拌和物,按照制作時(shí)間順序編號(hào)依次為0~5h,放置在室溫環(huán)境下靜置,每1h左右攪拌一次,攪拌均勻。制作試塊前通過(guò)加水調(diào)節(jié)坍落度至140~180mm。以混凝土加水?dāng)嚢钑r(shí)間為0h開(kāi)始計(jì)算,每間隔1h取1份拌合物,制作邊長(zhǎng)為150mm的立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)試件,試件成型采用搗棒人工搗實(shí)。測(cè)試試件標(biāo)養(yǎng)28d的抗壓強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,在2h內(nèi)不加水坍落度也能夠達(dá)到要求,但是混凝土流動(dòng)性逐漸變差,抗壓強(qiáng)度相對(duì)于剛生產(chǎn)時(shí)有提高的趨勢(shì)。但是隨著時(shí)間的不斷延長(zhǎng),混凝土工作性能已無(wú)法達(dá)到施工要求,通過(guò)加水可以調(diào)整混凝土坍落度,但流動(dòng)性仍然非常差,混凝土強(qiáng)度也明顯降低。特別是等待時(shí)間超過(guò)5h后,即使加入大量的水,混凝土仍然喪失工作性能。因此,采用現(xiàn)場(chǎng)加水調(diào)節(jié)混凝土的工作性能,將對(duì)工程質(zhì)量帶來(lái)嚴(yán)重隱患,是必須禁止的行為。
2.3.2加緩凝型高效減水劑調(diào)整工作性能對(duì)混凝土的影響
制取6份混凝土拌合物,按照制作時(shí)間順序編號(hào)依次為0~5h,放置在室溫環(huán)境下靜置,每1h左右攪拌一次,攪拌均勻。制作試塊前通過(guò)添加減水劑調(diào)節(jié)坍落度至140~180mm。以混凝土加水?dāng)嚢钑r(shí)間為0h開(kāi)始計(jì)算,每間隔1h取1份拌合物,制作邊長(zhǎng)150mm的立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)試件,試件成型采用搗棒人工搗實(shí)。測(cè)試試件標(biāo)養(yǎng)28d的抗壓強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
從表3中可以看出,與加水相比,通過(guò)加入適量減水劑調(diào)整混凝土有著明顯的優(yōu)越性。在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),加入適量減水劑仍然能使混凝土的工作性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并且混凝土的強(qiáng)度有一定的提高。但是,在實(shí)際生產(chǎn)及運(yùn)輸過(guò)程中,由于等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng),混凝土的坍落度很小,流動(dòng)性非常差,攪拌車(chē)的自落式攪拌已經(jīng)無(wú)法使新加入的外加劑與混凝土攪拌均勻,澆筑時(shí)可能出現(xiàn)大的混凝土結(jié)塊,成型后混凝土局部凝結(jié)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),影響工程質(zhì)量。
2.3.3定時(shí)加緩凝型高效減水劑調(diào)整工作性能對(duì)混凝土的影響
制取6份混凝土拌合物,放置在室溫環(huán)境下靜置,每2h左右攪拌一次,每次攪拌時(shí)添加減水劑調(diào)節(jié)坍落度至140~180mm。以混凝土加水?dāng)嚢钑r(shí)間為0h開(kāi)始計(jì)算,每2h制作1份拌合物,制作邊長(zhǎng)150mm的立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)試件,試件采用搗棒人工搗實(shí)。測(cè)試試件標(biāo)養(yǎng)28d的抗壓強(qiáng)度,結(jié)果見(jiàn)表4。
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,定時(shí)添加適量的緩凝型高效減水劑,能使混凝土一直保持較好的工作性能,并且抗壓強(qiáng)度明顯提高。由于外加劑緩凝成分的持續(xù)作用,混凝土的凝結(jié)時(shí)間推后,混凝土的有效使用時(shí)間大大延長(zhǎng)。采用定時(shí)適量添加緩凝型高效減水劑的方法,實(shí)現(xiàn)了混凝土在生產(chǎn)等待過(guò)程中的動(dòng)態(tài)控制,將大大減少混凝土由于等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致的浪費(fèi),保證凝土質(zhì)量。
定時(shí)適量添加緩凝型高效減水劑的混凝土凝結(jié)時(shí)間有所延長(zhǎng),對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)的拆模時(shí)間可能會(huì)產(chǎn)生一定影響。當(dāng)外加劑摻量添加膠凝材料用量的0.5%時(shí),混凝土凝結(jié)時(shí)間延長(zhǎng)約10h。通過(guò)對(duì)混凝土各齡期強(qiáng)度跟蹤,混凝土早期抗壓強(qiáng)度有所降低,7d強(qiáng)度基本達(dá)到正常水平。
3結(jié)論及建議
(1)通過(guò)加水調(diào)整混凝土工作性能效果不理想,抗壓強(qiáng)度明顯降低,帶來(lái)極大的質(zhì)量隱患,是必須制止的行為;混凝土澆筑前二次添加緩凝減水劑的方法具有局限性,等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、性能太差的混凝土無(wú)法通過(guò)攪拌車(chē)攪拌均勻;采用定時(shí)適量添加減水劑的方法調(diào)整混凝土工作性能,能延長(zhǎng)預(yù)拌混凝土的使用時(shí)效,保證混凝土工作性能和強(qiáng)度,對(duì)混凝土耐久性能的影響需要進(jìn)一步試驗(yàn)。
(2)采用定時(shí)適量添加緩凝減水劑的方法調(diào)整混凝土,若推廣到生產(chǎn)中,可通過(guò)人工稱(chēng)量或在攪拌車(chē)中增設(shè)稱(chēng)量設(shè)備準(zhǔn)確控制減水劑的用量,避免摻加過(guò)多的減水劑導(dǎo)致離析、凝結(jié)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題,添加減水劑的用量及頻率宜根據(jù)環(huán)境溫度、混凝土坍落度損失情況及減水劑的性能進(jìn)行試驗(yàn)確定。為確?;炷恋膭蛸|(zhì)性,需要在每次添加減水劑后進(jìn)行充分的攪拌,攪拌時(shí)間應(yīng)由試驗(yàn)確定。
(3)混凝土在運(yùn)送過(guò)程中的質(zhì)量控制至關(guān)重要,混凝土企業(yè)應(yīng)特別重視混凝土運(yùn)輸車(chē)輛和施工現(xiàn)場(chǎng)的混凝土管理,實(shí)現(xiàn)混凝土的動(dòng)態(tài)調(diào)整和質(zhì)量控制。
(4)攪拌站在供應(yīng)過(guò)程中合理調(diào)度,根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度控制混凝土生產(chǎn)供應(yīng)速度,保證混凝土施工的連續(xù)性,對(duì)于運(yùn)送及等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的混凝土,應(yīng)及時(shí)采取技術(shù)措施進(jìn)行處理,并做好相關(guān)記錄。